通用机械厂在提高产品质量,保证产品进度中积极探索,坚持走改革创新之路,深挖职工潜能,稳步提高产品质量,保证产品顺利交货。最近在加工江阴项目液压系统一件直径194mm,长7000mm,左右两端有内、外螺纹的工件时,因长80车床加工外螺纹困难等因素,导致此件的加工进度迟缓。为此技术科工程技术人员和职工一起研究,积极寻求解决方案。经过多次试验,老职工李新华凭借多年车床操作经验,开动脑筋,想办法,在此件加工中发挥了积极的作用。
李新华同志从事机加工已有近40年的工龄,平时刻苦钻研,在很多难加工件的加工上都有他智慧的结晶,如以前的一些小发明及最近赞比亚50T稳车卷筒他都积极参与。这次车床改造中,他利用以前废弃的一台30车床和现有的30车床整合在一起,将30车床的四爪卡盘去掉,用原有车床转动,废弃车床顶紧,中间用中心架支撑,在保证机床转动正常的情况下,从机床的找正,工件的平行度等方面进行改造,根据需要又制作了几个小工装,从而保证了工件在加工中不会出现问题,经过多次试验,保证了加工长度,达到了加工要求。
此次改装的车床不但能够保证加工精度,而且2台车床可以同时加工,提高了效率,为产品顺利交货提供了最有利的支持。相信随着不断的探索,凭借改革创新,济南重工的产品竞争力将会不断增强,重工的明天将会越来越好。