通用机械厂技术人员及工人们在江阴项目、外贸产品等重点项目的生产过程中,充分发挥主观能动性,不断摸索,不断发现问题、解决问题,并积极创新,制定出了多项小改小革,有效解决了生产中的难点疑点,为公司发展做出了贡献。
在江阴项目侧压螺母的加工过程中,要求侧压螺母外径450mm,长度455mm,重量560kg,内螺纹为S200×22的锯齿形螺纹,型号较大。为了缓解C650车床的生产压力,提高内螺纹的制造精度,有40年工作经验的车工师傅李新华突发妙想,自制工装,改在C630上进行加工:重新焊接加工中心架,改进刀杆,并在刀杆上安装滑块。此项改革实现了小机床加工超大范围零件的事实,解决了吃刀大、刀杆震动、螺纹表面光洁度差的难题。
另外,近期,通用机械厂在c61160机床上加工江阴项目穿孔机轧辊零件的过程中,需要在外圆∮1189.17~1126.41 mm,长190 mm的斜面上刻30个槽,但由于没有工装,无法加工。职工们结合多年来总结出的工作经验,自制了工装,在刀架上安装了自制铣头,用减速机带动光杆,把机床卡盘刹系,其工作原理是:减速机用三角皮带转动光杆上的带轮,光杆转动机床大拖板,这样就能机动加工轧辊斜面上的槽。有效解决了生产中难点,保证了生产进度的顺利进行。
这些虽然都是小改小革,但它们凝聚着工人们的智慧和热情,展示出了重工人的创新意识,对提高生产效率,保证整体生产进度,促进公司发展具有重要的现实意义。
C650车床上,李新华师傅仔细工作中
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